【壓縮機網(wǎng)】本文探討智能流量控制系統(tǒng)用于空壓機組及管網(wǎng)實現(xiàn)精準降耗的應用效果。針對供氣壓力不穩(wěn)定、空壓機組能耗高的問題,經過比較分析明確了導致空壓機機組能耗較高的主要原因為常規(guī)加卸載、供氣壓力與實際需求壓力不匹配、空卸載時間長等。通過智能流量控制系統(tǒng)實現(xiàn)對管網(wǎng)的恒壓控制,以保證管網(wǎng)壓力平衡,并建立遠程在線監(jiān)控管理平臺,有效提高了空壓機組的運行效率和管網(wǎng)穩(wěn)定性,實現(xiàn)了降耗5%的目標。指出:優(yōu)化系統(tǒng)設計和采取綜合治理措施,以及應用智能流量控制系統(tǒng)能夠有效降低空壓系統(tǒng)的能耗。
近年我國棉紡織行業(yè)持續(xù)遭受了內需不足、出口低迷、進口紗沖擊、生產要素成本增加等不利發(fā)展因素,行業(yè)整體經營出現(xiàn)了持續(xù)不景氣,經營狀況極為不利。因此,節(jié)能降耗與降低生產成本已經成為棉紡織企業(yè)實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的必由之路。
1 現(xiàn)狀分析及存在問題
我公司制定了年度節(jié)電5%的目標,為了順利完成目標,需要對能耗情況進行分析,進而尋找解決方案。
在紡織廠中自動絡筒和噴氣織機車間壓縮空氣的用量非常之大。尤其是噴氣織機車間,成百上千臺噴氣織機每時每分都要用壓縮空氣,在空壓系統(tǒng)中尋找節(jié)能突破口顯得非常關鍵。經過對比發(fā)現(xiàn),使用同類設備的工廠的用氣量、供氣壓力、產氣成本等指標數(shù)值相差較大,結合我公司實際情況仔細分析判斷,目前用氣量大、能耗高的主要原因有以下幾點。
(3)用氣終端(主要指自動絡筒機和噴氣織機)各型號間、機臺之間用氣量存在較大差異,供氣壓力起伏波動超出工藝壓力,空壓機、風機、水泵等經常需變工況運行,增加了風壓損耗。我們對自動絡筒機用氣量進行了摸底檢測發(fā)現(xiàn):3臺No21C-Ⅱ型絡筒機的進氣氣壓均為6.2 MPa,停機時耗氣量為410 L/min~1 275 L/min,開機時耗氣量在2 500 L/min~3 000 L/min,各機臺之間相比耗氣量差異較大,尤其是停機狀態(tài),z*小值和z*大值間相差3倍。檢查發(fā)現(xiàn)有些留做清潔的電磁閥長久失修出現(xiàn)了漏氣現(xiàn)象,造成一部分氣被白白浪費掉。噴氣織機用氣流量摸底檢測結果見表1。表1數(shù)據(jù)表明,各型號間、機臺之間的噴氣織機停開機時用氣量還是存在較大差異;但幅寬越大耗氣量也就越多,壓力也要高些。

(4)主管道、支管道及各類管件、閥門漏氣,且管道內較臟(銹、水、污泥等),造成管道內壁摩擦因數(shù)偏大,部分管徑偏小,導致部分管網(wǎng)阻力大,增加了風壓和風量損耗;用氣終端的部分用氣設備運行維護管理不當,或未及時更換備件出現(xiàn)了漏氣現(xiàn)象,造成內部泄露損耗。
(5)對空壓系統(tǒng)沒有進行有效的規(guī)范,導致空壓系統(tǒng)綜合運行效率不高,浪費部分能源。
(6)空壓機房環(huán)境不合理,造成空壓機效率偏低。
(7)節(jié)氣、節(jié)能理念貫徹不到位,用氣獎懲制度不完善或效果差,導致員工節(jié)約用氣的積極性不高。
2 優(yōu)化系統(tǒng)設計和綜合治理方面降低能耗的措施
采取開源節(jié)流、高低壓分區(qū),合理布局氣網(wǎng)氣站、疏通管道、優(yōu)化工藝壓力、增加遠程在線監(jiān)控管理平臺等多種措施,達到生產運行正常又節(jié)能節(jié)電的合理配置空壓機開臺的治理目的。
2.1 解決供氣壓力起伏波動過大問題
供氣壓力起伏波動過大甚至低于用氣端設備的工藝壓力范圍,會導致自動絡筒機接頭、噴氣織機引緯成功率低,本該一次完成的任務卻造成多次重復動作,白白浪費好幾倍的壓縮空氣。根據(jù)織造、紡紗用氣壓力不同的實際情況,增加1條由空壓站到自動絡筒的大管徑空壓管道,公司新購了1臺40 m³/min空壓機,專供后紡20臺自動絡筒機,使自動絡筒機的供氣末端壓力由5.0 MPa提高到6.2 MPa,減少壓縮空氣的波動,提高了空壓機的效率,空壓機電流降低10 A~20 A。通過分離細紗車間空壓主管道與實驗室用氣管道,細紗車間空壓主管道壓力由6.0 MPa降為 2.2 MPa ,紡部實驗室的供氣壓力由6.0 MPa升高為6.2 MPa;通過對供氣管網(wǎng)的阻力計算以及參考噴氣織機對壓縮空氣的要求,根據(jù)機型和產品結構將供氣區(qū)間壓力分成高低壓區(qū)間,高壓區(qū)由 6.0 MPa 降低到5.0 MPa,低壓區(qū)由6.0MPa降到4.5 MPa。通過平衡公司所有用氣點、用氣終端壓力,不僅各用氣點均能滿足使用要求,而且僅此一項可降低空壓機能耗約7%~10%。
2.2 解決空壓系統(tǒng)配置不經濟不合理問題
由于空壓機組的振動與噪聲都比較大,需要安裝在距用氣終端一定距離的位置上,這樣管道長,能耗也就大。我們繪制了紡紗、織造用氣量的負荷分布圖,根據(jù)負荷分布圖來布管,盡可能把空壓機組安裝在距離負荷中心不遠的處所,在有條件的情況下z*好放在自動絡筒車間和織布車間的中間位置,這樣能耗是z*低的。
2.3 加強供氣主管道的巡回檢查
加強供氣主管道的巡回檢查,尤其是地溝、暗井或法蘭連接處等日常不易發(fā)現(xiàn)的地方,發(fā)現(xiàn)泄露及時維修處理;督促用氣部門加強排除設備漏氣和不規(guī)范用氣的現(xiàn)象,杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。同時通過修訂用氣管理制度,加大對漏氣點的考核??諌赫具\行人員定人定期對設備及各管路系統(tǒng)的每一個動、靜密封點逐個進行檢查,加大巡回檢查力度,密切關注各生產工序的用氣波動情況,根據(jù)用氣部門的工藝要求和公司制定的供氣壓力標準,隨時調節(jié)供氣壓力。在空壓值班室、生產車間及實驗室等重要用氣點,均安裝聲光報警裝置,便于及時發(fā)現(xiàn)異常的壓縮空氣壓力波動,及時處理故障,確保對壓縮空氣參數(shù)的控制,穩(wěn)定生產。
2.4 對供氣管道進行清潔
利用節(jié)假日對紡紗、織造事業(yè)部供氣管道進行清潔,降低各種電磁閥的損壞率,減少壓縮空氣的泄漏。
2.5 嚴格控制壓縮空氣品質
無論是自動絡筒機還是噴氣織機都需要干燥且無油的壓縮空氣,生產過程中,噴嘴會將壓縮空氣吹到線束上,形成渦流,賦予紗線動能。設備所提供的壓縮空氣足夠純凈,才能保證紗布成品質量。根據(jù)用氣終端設施要求,要求壓縮空氣品質符合以下要求。
(1)水分:壓縮空氣的含濕量不能過高,不然水分會在壓縮空氣管路中析出,凝結成水珠,容易使管壁黏附灰塵,增加管路沿程壓力損失,并在噴嘴處產生水珠,影響噴射質量,造成電磁閥、鋼筘、噴嘴等織機部件發(fā)生銹蝕現(xiàn)象。因此應將壓縮空氣的壓力露點設定在10 ℃以下,并達到以含濕量分類的4級要求。
(2)含油量:壓縮空氣中的油粒會污染紗布,產生疵品,而且會黏附在噴嘴出口處,影響噴嘴噴射力和噴射氣流軌跡,降低絡筒、引緯的效果。油粒黏附在機件上會使疵品增加,在生產車間空氣中彌散會污染環(huán)境,危及職工健康。因此應濾去直徑大于0.01 μm的油粒,并保證z*大含油量不超過0.1 mg/m³,達到以含油量分類的2級要求。
(3)粉塵及碳粉:由于空壓機的嚙合間隙很小,空氣中含有粉塵及碳粉會加快壓縮機的磨損, 降低螺桿壽命。故應除去0.3 μm以上的雜質、粉塵和碳粉,空氣中的z*大含塵濃度應不超過 1 mg/m³ ,達到含塵量分類的2級要求。
在這三個主要影響壓縮空氣品質的因素中,空氣的含油量對空壓機機型選擇和運行成本至關重要。生產中應綜合現(xiàn)有系統(tǒng)制定出切合實際的工況指標。
2.6 營造空壓機房良好環(huán)境
在空壓機的實際使用過程中,安裝現(xiàn)場周圍環(huán)境容易被設計和使用人員所忽視,為日后空壓機故障維修及所產壓縮空氣品質不良埋下隱患。我們的機房選在靠近噴氣織機附近,坐東朝西,四周通透,東面(進氣口側)20 m內栽種闊葉喬木凈化空氣,西面30 m內栽種高大樹木遮擋驕陽,用綠色美化環(huán)境,對介質(空氣、水)品質進行有效管控。
進氣預過濾處理,強排內循環(huán),提升空壓機效率。將空壓機空氣吸氣口從溫度較高的室內全部接至室外,按照春秋季、夏季和冬季制定溫度范圍,根據(jù)內外溫差情況進行調節(jié),這樣在夏季可以降低吸氣口的溫度,與室內溫度相比降低3 ℃~ 5 ℃ ,空壓機效率提高了1%~3%。采用圓盤過濾系統(tǒng)對進氣吸入口的空氣進行預過濾處理;在空壓站房外設排氣口,并安裝低風壓、大風量風機,使站內氣流形成良性循環(huán),降低站內環(huán)境溫度。經測試,空壓站內西側溫度降低6 ℃~8 ℃左右,東側溫度降低2 ℃左右,改善了空壓機、干燥器的運行條件。此外,還采用加裝磁場的方法吸附不可見的金屬粒子等,延長了壓縮機的使用壽命,提高了產氣量。
合理使用冷卻塔風機,軟化處理水質,降低空壓機溫度。通常空壓機組的冷卻都采用水冷降溫,那么冷卻塔風機就要根據(jù)壓縮機和室外溫度的變化及時開停。冷卻塔供水溫度在22 ℃以下時停用風機,而當達到 26 ℃時再開啟。對冷卻水的品質加強用前控制,無論是水溫、雜質還是大分子均需通過多水池、鹽濾等方式使水質達到優(yōu)級,提高冷熱交換效率,降低空壓機溫度,提高運行效率。
為了保護用氣設備,延長用氣設備使用壽命,在各壓縮空氣主管道末端安裝放水閥便于放水,尤其在冬季應定期進行放水,避免油水影響用氣設備的使用。
3 采用智能流量控制系統(tǒng)提高用氣效率
3.1 智能流量控制系統(tǒng)介紹
采用智能流量控制系統(tǒng)(以下簡稱IFC)進行高低壓轉換,先穩(wěn)壓,再降壓,能提高用氣效率。壓縮空氣系統(tǒng)的供求平衡控制是依靠壓力信號的變化及空壓機供應的響應來實現(xiàn)的,壓力信號從用氣端傳遞到產氣端,再由產氣端做功產氣并輸送到用氣端的循環(huán)周期中,需要經過整個空氣系統(tǒng),并耗費一定的時間,這必然導致信號損失及一定的響應滯后性。所以,當壓縮空氣輸送到達用氣車間時,用氣車間的需求又變化了,而IFC則是控制整個空壓站的系統(tǒng)總量,且恒壓精度較高。變頻器一般只控制1臺空壓機的單機供應量,先穩(wěn)壓,降低氣源壓力波動。
IFC節(jié)能系統(tǒng)是壓縮空氣系統(tǒng)精確控制用氣量、降低空壓機負載的節(jié)能設備。IFC智能流量控制器是專門用于防止壓力浪費而發(fā)明出來的,安裝于用氣單位的管道入口前,能精確、靈敏地控制壓縮空氣流量的輸送和消耗,通過穩(wěn)壓恒壓供氣實現(xiàn)節(jié)能,優(yōu)化生產工藝提高生產質量。空壓機與用氣車間之間的遠程聯(lián)系被IFC隔離,由IFC時刻監(jiān)控系統(tǒng)壓力,并且通過配置有用存儲,使得用氣端的需求壓力能夠按照z*低z*優(yōu)的壓力來提供,有效降低空壓機的負載,從而實現(xiàn)空壓機效能的優(yōu)化。IFC節(jié)能系統(tǒng)適用于空氣壓力波動較大、用氣壓力浪費明顯、多種用氣壓力的中央供氣系統(tǒng),多站房或多壓力的空氣系統(tǒng),各種品牌類型的空壓機系統(tǒng)。其工作原理:電機變頻軟啟動工作,機器的啟動電流小;減少空壓機主機和整機的磨損及振蕩,進一步加強機器運轉的可靠性和穩(wěn)定性;經過變頻器調理空壓機的轉速來調理空壓機排氣量;排氣壓力均勻且相對較低,節(jié)能高效,降低空壓機耗電量;選用閉環(huán)控制的變頻器來控制空壓機,具有主動調速穩(wěn)壓功能;根據(jù)管網(wǎng)壓力運行情況,可自動升降壓。IFC節(jié)能系統(tǒng)具體見圖1。

3.2 使用IFC前后供氣壓力對比
使用IFC節(jié)能系統(tǒng)前后供氣壓力波動見圖2和圖3。使用前壓力波動值為0.06 MPa~ 0.07 MPa 。使用后壓力波動幾乎是直線輸出,波動值 0.007 MPa ,穩(wěn)定性大大提高。

3.3 使用IFC前后用電量統(tǒng)計
使用IFC前后,選取一周內用電量進行比較,見表2。
從表2中看到:同樣是給相同的噴氣織機車間進行供氣,不使用IFC系統(tǒng)要有 1 715 kW•h 配置,使用后裝機容量只要1 640 kW•h,節(jié)省 75 kW•h ;用電量由日均44 868.5 kW•h降到了43 422.2 kW•h,每天節(jié)約1 446.3 kW•h;用氣壓力均可滿足各設備的正常使用;綜合節(jié)能率3.22%。
3.4 對用氣各部門安裝空氣流量計
對用氣各部門安裝空氣流量計,以便進行計量考核,強化各用氣部門杜絕跑、冒、滴、漏及節(jié)約用氣的意識。
3.5 建立空壓站遠程在線監(jiān)控管理平臺
建立空壓站遠程在線監(jiān)控管理平臺(見圖4),這是基于物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)遠程在線監(jiān)控、診斷分析及故障預警的云服務平臺。其采用信息傳感設備、監(jiān)控儀表,實時采集系統(tǒng)各運行參數(shù)(流量、壓力、溫度、電耗、振動等),通過GPRS無線通信技術傳送到云端數(shù)據(jù)庫,由專業(yè)軟件對各運行參數(shù)進行統(tǒng)一匯總、計算和分析,然后以可視化的圖表形式呈現(xiàn)在用戶終端(電腦或手機)上。
遠程在線監(jiān)控管理平臺包括能耗監(jiān)測系統(tǒng)、系統(tǒng)運行監(jiān)測系統(tǒng)、水泵運行診斷預警系統(tǒng)三大板塊。其中,能耗監(jiān)測系統(tǒng)可實時記錄系統(tǒng)能耗情況,將海量數(shù)據(jù)由人工處理轉為智能自動化處理,計算分析各設備能耗占比和系統(tǒng)能耗變化情況,提供不同工況和時間節(jié)點上的能耗對比,并以圖表形式直觀地呈現(xiàn)在用戶電腦或手機上。
空壓站遠程在線監(jiān)控管理平臺具有以下優(yōu)勢:減輕了現(xiàn)場工作人員繁重的數(shù)據(jù)人工處理工作;能耗數(shù)據(jù)更直觀、準確,便于用戶科學決策;高級能耗分析,提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)和成本分析報告,降低運營成本;節(jié)電量的計量更為實時和準確。
系統(tǒng)運行監(jiān)測系統(tǒng)如圖5所示。系統(tǒng)集成流量、壓力、介質溫度等水系統(tǒng)運行的主要參數(shù),以可視化的方式呈現(xiàn),建立水系統(tǒng)運行主要參數(shù)的變化曲線和預警通知,為水系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運行、精準調控提供數(shù)據(jù)支撐。監(jiān)控和杜絕人為操作引起的工況波動;為用戶工況調整提供數(shù)據(jù)支持、科學調度,維持水系統(tǒng)經濟運行;提供水系統(tǒng)運行參數(shù)波動的提前判斷和預警通知,保證水系統(tǒng)安全運行。
4 結束語
綜合來看,降低空壓系統(tǒng)的運行成本要靠點點滴滴的積累,主要關注以下幾個方面的問題:合理選擇工藝用氣的參數(shù);減少管道、管道附件、閥門的漏氣及自動絡筒機等用氣設備的漏氣現(xiàn)象,提高管網(wǎng)效率;減少空壓機故障引發(fā)的直接和間接損失;提高設備的運行效率(包括空壓機及紡織設備);采用新技術、新設備、新材料、新方法,為水系統(tǒng)的運行工況、能耗水平和水泵運行狀態(tài)判斷提供實時、直觀的數(shù)據(jù)支持;并為系統(tǒng)工況調整、水泵故障診斷預警提出建議,維持水系統(tǒng)的可靠、經濟運行。通過實施以上措施,收到了一定的節(jié)能降耗效果,與上年同期相比,節(jié)約用電 1.02×10 5 kW•h ,實現(xiàn)了節(jié)能5%的預期目標。來源:《棉紡織技術》
近年我國棉紡織行業(yè)持續(xù)遭受了內需不足、出口低迷、進口紗沖擊、生產要素成本增加等不利發(fā)展因素,行業(yè)整體經營出現(xiàn)了持續(xù)不景氣,經營狀況極為不利。因此,節(jié)能降耗與降低生產成本已經成為棉紡織企業(yè)實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的必由之路。
1 現(xiàn)狀分析及存在問題
我公司制定了年度節(jié)電5%的目標,為了順利完成目標,需要對能耗情況進行分析,進而尋找解決方案。
在紡織廠中自動絡筒和噴氣織機車間壓縮空氣的用量非常之大。尤其是噴氣織機車間,成百上千臺噴氣織機每時每分都要用壓縮空氣,在空壓系統(tǒng)中尋找節(jié)能突破口顯得非常關鍵。經過對比發(fā)現(xiàn),使用同類設備的工廠的用氣量、供氣壓力、產氣成本等指標數(shù)值相差較大,結合我公司實際情況仔細分析判斷,目前用氣量大、能耗高的主要原因有以下幾點。
(3)用氣終端(主要指自動絡筒機和噴氣織機)各型號間、機臺之間用氣量存在較大差異,供氣壓力起伏波動超出工藝壓力,空壓機、風機、水泵等經常需變工況運行,增加了風壓損耗。我們對自動絡筒機用氣量進行了摸底檢測發(fā)現(xiàn):3臺No21C-Ⅱ型絡筒機的進氣氣壓均為6.2 MPa,停機時耗氣量為410 L/min~1 275 L/min,開機時耗氣量在2 500 L/min~3 000 L/min,各機臺之間相比耗氣量差異較大,尤其是停機狀態(tài),z*小值和z*大值間相差3倍。檢查發(fā)現(xiàn)有些留做清潔的電磁閥長久失修出現(xiàn)了漏氣現(xiàn)象,造成一部分氣被白白浪費掉。噴氣織機用氣流量摸底檢測結果見表1。表1數(shù)據(jù)表明,各型號間、機臺之間的噴氣織機停開機時用氣量還是存在較大差異;但幅寬越大耗氣量也就越多,壓力也要高些。

(4)主管道、支管道及各類管件、閥門漏氣,且管道內較臟(銹、水、污泥等),造成管道內壁摩擦因數(shù)偏大,部分管徑偏小,導致部分管網(wǎng)阻力大,增加了風壓和風量損耗;用氣終端的部分用氣設備運行維護管理不當,或未及時更換備件出現(xiàn)了漏氣現(xiàn)象,造成內部泄露損耗。
(5)對空壓系統(tǒng)沒有進行有效的規(guī)范,導致空壓系統(tǒng)綜合運行效率不高,浪費部分能源。
(6)空壓機房環(huán)境不合理,造成空壓機效率偏低。
(7)節(jié)氣、節(jié)能理念貫徹不到位,用氣獎懲制度不完善或效果差,導致員工節(jié)約用氣的積極性不高。
2 優(yōu)化系統(tǒng)設計和綜合治理方面降低能耗的措施
采取開源節(jié)流、高低壓分區(qū),合理布局氣網(wǎng)氣站、疏通管道、優(yōu)化工藝壓力、增加遠程在線監(jiān)控管理平臺等多種措施,達到生產運行正常又節(jié)能節(jié)電的合理配置空壓機開臺的治理目的。
2.1 解決供氣壓力起伏波動過大問題
供氣壓力起伏波動過大甚至低于用氣端設備的工藝壓力范圍,會導致自動絡筒機接頭、噴氣織機引緯成功率低,本該一次完成的任務卻造成多次重復動作,白白浪費好幾倍的壓縮空氣。根據(jù)織造、紡紗用氣壓力不同的實際情況,增加1條由空壓站到自動絡筒的大管徑空壓管道,公司新購了1臺40 m³/min空壓機,專供后紡20臺自動絡筒機,使自動絡筒機的供氣末端壓力由5.0 MPa提高到6.2 MPa,減少壓縮空氣的波動,提高了空壓機的效率,空壓機電流降低10 A~20 A。通過分離細紗車間空壓主管道與實驗室用氣管道,細紗車間空壓主管道壓力由6.0 MPa降為 2.2 MPa ,紡部實驗室的供氣壓力由6.0 MPa升高為6.2 MPa;通過對供氣管網(wǎng)的阻力計算以及參考噴氣織機對壓縮空氣的要求,根據(jù)機型和產品結構將供氣區(qū)間壓力分成高低壓區(qū)間,高壓區(qū)由 6.0 MPa 降低到5.0 MPa,低壓區(qū)由6.0MPa降到4.5 MPa。通過平衡公司所有用氣點、用氣終端壓力,不僅各用氣點均能滿足使用要求,而且僅此一項可降低空壓機能耗約7%~10%。
2.2 解決空壓系統(tǒng)配置不經濟不合理問題
由于空壓機組的振動與噪聲都比較大,需要安裝在距用氣終端一定距離的位置上,這樣管道長,能耗也就大。我們繪制了紡紗、織造用氣量的負荷分布圖,根據(jù)負荷分布圖來布管,盡可能把空壓機組安裝在距離負荷中心不遠的處所,在有條件的情況下z*好放在自動絡筒車間和織布車間的中間位置,這樣能耗是z*低的。
2.3 加強供氣主管道的巡回檢查
加強供氣主管道的巡回檢查,尤其是地溝、暗井或法蘭連接處等日常不易發(fā)現(xiàn)的地方,發(fā)現(xiàn)泄露及時維修處理;督促用氣部門加強排除設備漏氣和不規(guī)范用氣的現(xiàn)象,杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。同時通過修訂用氣管理制度,加大對漏氣點的考核??諌赫具\行人員定人定期對設備及各管路系統(tǒng)的每一個動、靜密封點逐個進行檢查,加大巡回檢查力度,密切關注各生產工序的用氣波動情況,根據(jù)用氣部門的工藝要求和公司制定的供氣壓力標準,隨時調節(jié)供氣壓力。在空壓值班室、生產車間及實驗室等重要用氣點,均安裝聲光報警裝置,便于及時發(fā)現(xiàn)異常的壓縮空氣壓力波動,及時處理故障,確保對壓縮空氣參數(shù)的控制,穩(wěn)定生產。
2.4 對供氣管道進行清潔
利用節(jié)假日對紡紗、織造事業(yè)部供氣管道進行清潔,降低各種電磁閥的損壞率,減少壓縮空氣的泄漏。
2.5 嚴格控制壓縮空氣品質
無論是自動絡筒機還是噴氣織機都需要干燥且無油的壓縮空氣,生產過程中,噴嘴會將壓縮空氣吹到線束上,形成渦流,賦予紗線動能。設備所提供的壓縮空氣足夠純凈,才能保證紗布成品質量。根據(jù)用氣終端設施要求,要求壓縮空氣品質符合以下要求。
(1)水分:壓縮空氣的含濕量不能過高,不然水分會在壓縮空氣管路中析出,凝結成水珠,容易使管壁黏附灰塵,增加管路沿程壓力損失,并在噴嘴處產生水珠,影響噴射質量,造成電磁閥、鋼筘、噴嘴等織機部件發(fā)生銹蝕現(xiàn)象。因此應將壓縮空氣的壓力露點設定在10 ℃以下,并達到以含濕量分類的4級要求。
(2)含油量:壓縮空氣中的油粒會污染紗布,產生疵品,而且會黏附在噴嘴出口處,影響噴嘴噴射力和噴射氣流軌跡,降低絡筒、引緯的效果。油粒黏附在機件上會使疵品增加,在生產車間空氣中彌散會污染環(huán)境,危及職工健康。因此應濾去直徑大于0.01 μm的油粒,并保證z*大含油量不超過0.1 mg/m³,達到以含油量分類的2級要求。
(3)粉塵及碳粉:由于空壓機的嚙合間隙很小,空氣中含有粉塵及碳粉會加快壓縮機的磨損, 降低螺桿壽命。故應除去0.3 μm以上的雜質、粉塵和碳粉,空氣中的z*大含塵濃度應不超過 1 mg/m³ ,達到含塵量分類的2級要求。
在這三個主要影響壓縮空氣品質的因素中,空氣的含油量對空壓機機型選擇和運行成本至關重要。生產中應綜合現(xiàn)有系統(tǒng)制定出切合實際的工況指標。
2.6 營造空壓機房良好環(huán)境
在空壓機的實際使用過程中,安裝現(xiàn)場周圍環(huán)境容易被設計和使用人員所忽視,為日后空壓機故障維修及所產壓縮空氣品質不良埋下隱患。我們的機房選在靠近噴氣織機附近,坐東朝西,四周通透,東面(進氣口側)20 m內栽種闊葉喬木凈化空氣,西面30 m內栽種高大樹木遮擋驕陽,用綠色美化環(huán)境,對介質(空氣、水)品質進行有效管控。
進氣預過濾處理,強排內循環(huán),提升空壓機效率。將空壓機空氣吸氣口從溫度較高的室內全部接至室外,按照春秋季、夏季和冬季制定溫度范圍,根據(jù)內外溫差情況進行調節(jié),這樣在夏季可以降低吸氣口的溫度,與室內溫度相比降低3 ℃~ 5 ℃ ,空壓機效率提高了1%~3%。采用圓盤過濾系統(tǒng)對進氣吸入口的空氣進行預過濾處理;在空壓站房外設排氣口,并安裝低風壓、大風量風機,使站內氣流形成良性循環(huán),降低站內環(huán)境溫度。經測試,空壓站內西側溫度降低6 ℃~8 ℃左右,東側溫度降低2 ℃左右,改善了空壓機、干燥器的運行條件。此外,還采用加裝磁場的方法吸附不可見的金屬粒子等,延長了壓縮機的使用壽命,提高了產氣量。
合理使用冷卻塔風機,軟化處理水質,降低空壓機溫度。通常空壓機組的冷卻都采用水冷降溫,那么冷卻塔風機就要根據(jù)壓縮機和室外溫度的變化及時開停。冷卻塔供水溫度在22 ℃以下時停用風機,而當達到 26 ℃時再開啟。對冷卻水的品質加強用前控制,無論是水溫、雜質還是大分子均需通過多水池、鹽濾等方式使水質達到優(yōu)級,提高冷熱交換效率,降低空壓機溫度,提高運行效率。
為了保護用氣設備,延長用氣設備使用壽命,在各壓縮空氣主管道末端安裝放水閥便于放水,尤其在冬季應定期進行放水,避免油水影響用氣設備的使用。
3 采用智能流量控制系統(tǒng)提高用氣效率
3.1 智能流量控制系統(tǒng)介紹
采用智能流量控制系統(tǒng)(以下簡稱IFC)進行高低壓轉換,先穩(wěn)壓,再降壓,能提高用氣效率。壓縮空氣系統(tǒng)的供求平衡控制是依靠壓力信號的變化及空壓機供應的響應來實現(xiàn)的,壓力信號從用氣端傳遞到產氣端,再由產氣端做功產氣并輸送到用氣端的循環(huán)周期中,需要經過整個空氣系統(tǒng),并耗費一定的時間,這必然導致信號損失及一定的響應滯后性。所以,當壓縮空氣輸送到達用氣車間時,用氣車間的需求又變化了,而IFC則是控制整個空壓站的系統(tǒng)總量,且恒壓精度較高。變頻器一般只控制1臺空壓機的單機供應量,先穩(wěn)壓,降低氣源壓力波動。
IFC節(jié)能系統(tǒng)是壓縮空氣系統(tǒng)精確控制用氣量、降低空壓機負載的節(jié)能設備。IFC智能流量控制器是專門用于防止壓力浪費而發(fā)明出來的,安裝于用氣單位的管道入口前,能精確、靈敏地控制壓縮空氣流量的輸送和消耗,通過穩(wěn)壓恒壓供氣實現(xiàn)節(jié)能,優(yōu)化生產工藝提高生產質量。空壓機與用氣車間之間的遠程聯(lián)系被IFC隔離,由IFC時刻監(jiān)控系統(tǒng)壓力,并且通過配置有用存儲,使得用氣端的需求壓力能夠按照z*低z*優(yōu)的壓力來提供,有效降低空壓機的負載,從而實現(xiàn)空壓機效能的優(yōu)化。IFC節(jié)能系統(tǒng)適用于空氣壓力波動較大、用氣壓力浪費明顯、多種用氣壓力的中央供氣系統(tǒng),多站房或多壓力的空氣系統(tǒng),各種品牌類型的空壓機系統(tǒng)。其工作原理:電機變頻軟啟動工作,機器的啟動電流小;減少空壓機主機和整機的磨損及振蕩,進一步加強機器運轉的可靠性和穩(wěn)定性;經過變頻器調理空壓機的轉速來調理空壓機排氣量;排氣壓力均勻且相對較低,節(jié)能高效,降低空壓機耗電量;選用閉環(huán)控制的變頻器來控制空壓機,具有主動調速穩(wěn)壓功能;根據(jù)管網(wǎng)壓力運行情況,可自動升降壓。IFC節(jié)能系統(tǒng)具體見圖1。

3.2 使用IFC前后供氣壓力對比
使用IFC節(jié)能系統(tǒng)前后供氣壓力波動見圖2和圖3。使用前壓力波動值為0.06 MPa~ 0.07 MPa 。使用后壓力波動幾乎是直線輸出,波動值 0.007 MPa ,穩(wěn)定性大大提高。

3.3 使用IFC前后用電量統(tǒng)計
使用IFC前后,選取一周內用電量進行比較,見表2。

從表2中看到:同樣是給相同的噴氣織機車間進行供氣,不使用IFC系統(tǒng)要有 1 715 kW•h 配置,使用后裝機容量只要1 640 kW•h,節(jié)省 75 kW•h ;用電量由日均44 868.5 kW•h降到了43 422.2 kW•h,每天節(jié)約1 446.3 kW•h;用氣壓力均可滿足各設備的正常使用;綜合節(jié)能率3.22%。
3.4 對用氣各部門安裝空氣流量計
對用氣各部門安裝空氣流量計,以便進行計量考核,強化各用氣部門杜絕跑、冒、滴、漏及節(jié)約用氣的意識。
3.5 建立空壓站遠程在線監(jiān)控管理平臺
建立空壓站遠程在線監(jiān)控管理平臺(見圖4),這是基于物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)遠程在線監(jiān)控、診斷分析及故障預警的云服務平臺。其采用信息傳感設備、監(jiān)控儀表,實時采集系統(tǒng)各運行參數(shù)(流量、壓力、溫度、電耗、振動等),通過GPRS無線通信技術傳送到云端數(shù)據(jù)庫,由專業(yè)軟件對各運行參數(shù)進行統(tǒng)一匯總、計算和分析,然后以可視化的圖表形式呈現(xiàn)在用戶終端(電腦或手機)上。

遠程在線監(jiān)控管理平臺包括能耗監(jiān)測系統(tǒng)、系統(tǒng)運行監(jiān)測系統(tǒng)、水泵運行診斷預警系統(tǒng)三大板塊。其中,能耗監(jiān)測系統(tǒng)可實時記錄系統(tǒng)能耗情況,將海量數(shù)據(jù)由人工處理轉為智能自動化處理,計算分析各設備能耗占比和系統(tǒng)能耗變化情況,提供不同工況和時間節(jié)點上的能耗對比,并以圖表形式直觀地呈現(xiàn)在用戶電腦或手機上。
空壓站遠程在線監(jiān)控管理平臺具有以下優(yōu)勢:減輕了現(xiàn)場工作人員繁重的數(shù)據(jù)人工處理工作;能耗數(shù)據(jù)更直觀、準確,便于用戶科學決策;高級能耗分析,提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)和成本分析報告,降低運營成本;節(jié)電量的計量更為實時和準確。
系統(tǒng)運行監(jiān)測系統(tǒng)如圖5所示。系統(tǒng)集成流量、壓力、介質溫度等水系統(tǒng)運行的主要參數(shù),以可視化的方式呈現(xiàn),建立水系統(tǒng)運行主要參數(shù)的變化曲線和預警通知,為水系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運行、精準調控提供數(shù)據(jù)支撐。監(jiān)控和杜絕人為操作引起的工況波動;為用戶工況調整提供數(shù)據(jù)支持、科學調度,維持水系統(tǒng)經濟運行;提供水系統(tǒng)運行參數(shù)波動的提前判斷和預警通知,保證水系統(tǒng)安全運行。

4 結束語
綜合來看,降低空壓系統(tǒng)的運行成本要靠點點滴滴的積累,主要關注以下幾個方面的問題:合理選擇工藝用氣的參數(shù);減少管道、管道附件、閥門的漏氣及自動絡筒機等用氣設備的漏氣現(xiàn)象,提高管網(wǎng)效率;減少空壓機故障引發(fā)的直接和間接損失;提高設備的運行效率(包括空壓機及紡織設備);采用新技術、新設備、新材料、新方法,為水系統(tǒng)的運行工況、能耗水平和水泵運行狀態(tài)判斷提供實時、直觀的數(shù)據(jù)支持;并為系統(tǒng)工況調整、水泵故障診斷預警提出建議,維持水系統(tǒng)的可靠、經濟運行。通過實施以上措施,收到了一定的節(jié)能降耗效果,與上年同期相比,節(jié)約用電 1.02×10 5 kW•h ,實現(xiàn)了節(jié)能5%的預期目標。
來源:《棉紡織技術》
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